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鵬飛回轉窯:一種回轉窯液壓擋輪常見問題的受力狀況分析
2011-11-5 9:53:13

前些日子,受廣東一家新型干法水泥企業(yè)邀請,解決回轉窯液壓擋輪的問題,到現(xiàn)場后經(jīng)過觀察發(fā)現(xiàn),由于該窯運行年代已久,輪帶內圈及墊板磨損嚴重,使得輪帶的中心線與窯筒體中心線產(chǎn)生一定夾角,導致出現(xiàn)各個托輪受力不均,液壓檔輪推力增加等不良現(xiàn)象,就此本人對其受力狀況作了分析,并提出了解決方法,回轉窯類似同樣情況的水泥企業(yè)不少,以供參考。
一.受力狀況分析
在輪帶與筒體墊板之間的間隙在正常范圍時,輪帶側邊與擋輪的接觸面是閉合的。BG是其閉合面的受力線,BO合力由AO和CO兩個分力組成,AO分力為6—8Mpa時,可以使窯作軸向運動,該分力由液壓油缸提供。CO分力由液壓擋輪的軸承組承擔。此時的各個方向受力都集中在液壓擋輪軸承組設計的G點之中。
在輪帶與筒體墊板之間的間隙在不正常范圍時,即輪帶側邊與擋輪的接觸是半閉合的,僅在上部閉合,下部開啟,在輪帶間隙過大時多處于這種接觸狀態(tài)。BG受力線已轉移到B′G′的位置上, AO分力已不能使窯作軸向運動,需提高為A′O ′分力才能滿足窯作軸向運動的要求,同時CO也將轉變?yōu)镃′O′,很明顯C′O′和A′O ′都大于正常時的CO和AO兩個分力,A′O ′分力的增大需要增加油缸的壓力,C′O′的增大將增大軸承組中止推軸承的承受力,此時的各個方向受力都集中由原液壓擋輪軸承組設計的G點轉移到G′之中。由于設計的G點位置的移動和受力的變化,使得軸承組中止推軸承及調心軸承遭受再次損壞的可能性增大,這就是液壓擋輪處的輪帶間隙不能過大的原因。


二.建議采用的處理方法
    根據(jù)近來提供的液壓擋輪運行狀況,油缸壓力雖然從16-8Mpa下降到12-6Mpa的位置,輪帶和擋輪的接觸面以及輪帶與墊板之間仍處于非正常磨損狀態(tài)中,因此建議在目前階段:
1.應在輪帶與墊板之間加強潤滑,盡量減少輪帶內圈的非正常磨損,以減少在更換新墊板后內圈與墊板之間的非正常接觸,保證在更換新墊板后能迅速恢復液壓擋輪運行的正常狀態(tài)。
2.根據(jù)目前液壓擋輪處的輪帶間隙較大的狀況,對液壓擋輪的長期運行存在一定的不安全因素,建議準備好更換的墊鐵或薄鐵板,做到必要時隨時可以處理。
3.利用運行中的停窯機會,檢查輪帶內圈的磨損狀況,有無非直線的形狀變化,為更換新墊板還是加薄鋼板決策提供依據(jù)。

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