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水泥粉磨系統(tǒng)中精細化管理時效性的意義
2011-7-1 10:38:47
        精細化管理基本特性,重過程、重細節(jié)、立足專業(yè)、科學量化。本文分享精細化管理理念應用在水泥粉磨系統(tǒng)中,各工序、各環(huán)節(jié)控制參數(shù)和達到的目標,同時還提出實現(xiàn)控制參數(shù)和目標的管理核心理念和操作技術(shù)措施。
  現(xiàn)筆者通過中控操作板面的數(shù)據(jù)變化(簡稱看板管理),談點個人看法以供同行參考?窗骞芾硪笾锌刂鞑僬莆障到y(tǒng)操作控制參數(shù),懂得各參數(shù)的互相關(guān)系及各參數(shù)與質(zhì)量、產(chǎn)量、節(jié)能、安全、環(huán)保、成本的關(guān)系;同時要知道各種物料配比數(shù)量與計量器具電流值變化的關(guān)系等,這是作為崗位看板操作調(diào)整的依據(jù)。認真找出設備運行載荷量變化與電流值的關(guān)系,電流值與各種物料配比的關(guān)系(即也是與某些質(zhì)量指標變化的關(guān)系),同時了解系統(tǒng)各工序、各環(huán)節(jié)的壓力和溫度變化范圍,作為技術(shù)人員看板管理的判斷依據(jù)。這就為水泥粉磨系統(tǒng)中精細化管理時效性、分析判斷處理問題提供可靠準確的數(shù)據(jù)。
1水泥聯(lián)合粉磨工藝打散分級機主軸轉(zhuǎn)速控制誤區(qū)的及時糾正
 公司3#水泥磨由輥壓機和打散機組成聯(lián)合粉磨系統(tǒng),打散分級機由打散和分級兩部分組成,并將輥壓機擠壓的物料粗、細粉分離,粗粉回輥壓機重壓,細粉入磨粉磨。打散分級機利用主軸轉(zhuǎn)速來調(diào)節(jié)半成品細度,正常生產(chǎn)P.O42.5水泥臺時產(chǎn)量70-75t/h,打散機主軸轉(zhuǎn)速控制30Hz。有一次由于出磨水泥質(zhì)量比表面積連續(xù)幾個點不合格,中控主操認為將打散機主軸轉(zhuǎn)速急速降低,出磨水泥質(zhì)量就合格,所以將打散機主軸轉(zhuǎn)速降到13Hz以下,結(jié)果成品質(zhì)量仍然不合格,打散機主軸轉(zhuǎn)速高,半成品細度粗,入磨物料量大,磨機產(chǎn)量也高,回輥壓機料量小。打散機主軸轉(zhuǎn)速越低,入磨半成品細粉含量大增,入磨料量小,但由于打散機主轉(zhuǎn)速過低,其分級效率大大下降在細粉中帶有粗顆粒。同時回料中會有大量細粉,嚴重影響輥壓機的效能發(fā)揮,擠壓物料效果差,反而嚴重影響到整個系統(tǒng)粉磨效率,使磨機臺時產(chǎn)量從70t/h降到63t/h。影響磨機產(chǎn)量10%。通過這次教訓,尋找出打散機主軸轉(zhuǎn)速最低不能小于18Hz。
2磨內(nèi)通風對產(chǎn)、質(zhì)量的作用誤區(qū)的糾正
 磨機通風是降低磨內(nèi)溫度,在磨機運轉(zhuǎn)中將磨內(nèi)揚起的微細粉塵能及時帶出磨外,防止微細粉塵粘結(jié)和靜電吸附,防止石膏過度脫水,這對提高磨機粉磨效率和降低出磨水泥標準稠度用水量均有好處。磨內(nèi)通風量大小對調(diào)節(jié)出磨水泥質(zhì)量是一項重要措施,從目前磨機設計收塵器通風能力,按磨內(nèi)風速在0.7-1.5m/s之間,但單位產(chǎn)量風量僅為0.3-0.4m3/kg是偏低,因同規(guī)格磨機的不同工藝磨內(nèi)填充率差異不大,從而磨內(nèi)風速變化不大,而使用輥壓機和打散機聯(lián)合粉磨系統(tǒng)增產(chǎn)40%-50%,所以,單位產(chǎn)品用風量降低了,單位含塵氣體濃度增大,從而磨機通風阻力也增加。但磨機主操人員總怕把磨內(nèi)風拉大,會引起出磨水泥細度跑粗的心里負擔。通過4#水泥磨兩次實踐,使得主操作員真正理解磨內(nèi)通風的作用。
  (1)2009年7月10日對4#水泥聯(lián)合粉磨系統(tǒng)進行全面檢修,檢修后生產(chǎn)時出現(xiàn)了出磨水泥細度比以前粗,比表面積比以前低,停磨進磨內(nèi)檢查發(fā)現(xiàn)斷定是磨機通風出問題,然后對收塵系統(tǒng)檢查發(fā)現(xiàn)收塵器進風閘門控制開度與實際開度不符合,經(jīng)處理前后質(zhì)量見表1。
                                表1  出磨水泥質(zhì)量情況

時間
說明
控制
物理
抗壓強度MPa
7.10
檢修前
R0.045
S㎡/kg
R0.08
R0.045
S㎡/kg
1d
3d
28d
12.10
364
1.3
12.4
373
13.0
28.2
50.0
7.12
檢修后
14.20
317
1.3
14.0
334
13.8
28.0
49.8
17.14
323
1.2
13.0
338
12.3
28.9
50.10
7.13
處理后
8.76
360
0.9
10.0
362
12.3
27.8
51.30

     水泥磨使用脫硫石膏,其水分大,使出磨氣體含濕量增大,造成收塵器布袋結(jié)露堵塞,磨尾氣體負壓從950 Pa降到200Pa,生產(chǎn)低堿P.O42.5水泥時,磨機產(chǎn)量從68.46t/h降到65.06t/h,產(chǎn)量下降5.23%,電耗從31.67kWh/t上升到33.32kWh/t,上升2.21%。經(jīng)處理后生產(chǎn)恢復正常。
3  側(cè)擋板對輥壓機功能發(fā)揮作用的重要性
  輥壓機側(cè)擋板間隙控制在2mm-5mm之間較為合適,主要是進入輥壓機的物料形成料柱,避免物料溢流不經(jīng)過輥壓直接入下道工序。
 保護輥壓機內(nèi)側(cè)軸承的密封,防止物料和粉塵進入軸承,提高軸承的使用壽命。如側(cè)擋板磨損嚴重或掉落時,物料將不能形成料柱,大部分物料直接入下道工序。
 公司2#聯(lián)合預粉磨2010年8月16日發(fā)現(xiàn)出輥循環(huán)斗提負荷增大到275A,甚至超負荷而跳停,崗位人員只能降低喂料量維持系統(tǒng)正常運行。根據(jù)上述現(xiàn)象分析可能側(cè)擋板不平與輥子產(chǎn)生錯位,使入輥壓機物料產(chǎn)生溢流,直接入出輥循環(huán)斗提而造成,2010.8.20停機檢查證明分析是正確的,現(xiàn)將處理前后系統(tǒng)運行參數(shù)見表2,成品質(zhì)量、產(chǎn)量、電耗見表3。

                                   表2  2#水泥磨輥壓機側(cè)擋板處理前后運行參數(shù)

日期
輥壓(mPa)
輥縫(mm)
輥壓電流(A)
出輥斗提(A)
喂料閥開度(%)
V選
選粉機轉(zhuǎn)速(Hz)
風機電流(A)
負壓(Pa)
2010.8
16-19
7.8-7.4
37-40
32-33
270-275
20
16.8
1794
35
2010.8
21-25
8.8-8.7
43-44
43-47
250
37
18.2
2110
28

                        表3  2#輥壓機側(cè)擋板處理前后產(chǎn)能、電耗、質(zhì)量

日期
控制
物徑
抗壓強度(MPa)
臺時(t/h)
電耗(kWh/t)
R0.045
S㎡/kg
R0.08
R0.045
S㎡/kg
1d
3d
28d
2010.8
16-19
9.81
348
1.5
11.11
349
13.2
29.70
49.9
112.97
37.04
2010.8
21.25
12.03
349
1.3
12.80
350
12.5
28.40
49.30
136.71
32.07

4  結(jié)束語
 從上述在運行中的誤操和故障說明,只有通過精細化管理的程序化、標準化和數(shù)據(jù)化的手段,才能分析確定存在的故障,并及時排除和處理系統(tǒng)中的問題,力求使系統(tǒng)精確、高效、協(xié)同和持續(xù)運行,從而真正達到節(jié)能減排的目標。(標簽:鵬飛球磨機,鵬飛集團,pengfeichina)
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